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核电工程建设五新技术成果汇编(第二批) · 新装备
的自动化设备,形成检修系统应用,标准化布局检修作业区域,形成快捷、便利、高效
的检修作业线;通过研发与自动化工具设备匹配的螺栓拆卸工具,提高汽轮发电机的螺
柱拆卸、安装效率;通过对现场设备的分析与设计,研发对应的专用工具,形成节约化、
模块化的的检修应用系统,最终实现汽轮发电机的检修自动化应用,从而提高检修效率。
具体“五新”项目如下:
(一)气动扳手系统性应用大修优化项目
优化前:使用传统手动扳手或液压扳手,拆卸速度慢。
优化后:设置集中供气站,集中供应气源,使用气动扳手进行设备拆卸,大幅提升
工作效率;收益:节省关键路径时间 7 小时;风险点:操作不当,设备损坏;注意事项:
使用前检查旋转方向,检查扳手头多否固定到位,使用过程佩戴防护眼镜。
(二)汽轮机大件吊装监测装置应用大修优化项目
优化前:使用框式水平仪调整吊物水平度,吊装过程中使用肉眼瞄准观察就位,使
用钢板尺在吊物 4 个角测量相对距离,效率慢,误碰风险高。
优化后:通过数字化倾角仪对设备进行水平调整,直观便捷,通过激光影像投射,
确定吊物与就位相对位置,提前预调位置,激光测距无线传输至屏幕,辅助吊装作业;
收益:节省关键路径时间 1 小时,消除误碰风险,提升吊装效率;风险点:设备测量偏
差;注意事项:使用前需校准、调试设备。
(三)汽轮机 GME1401MV 保护工具大修优化项目
优化前:工具单薄,易松动,未能做到全覆盖保护。
优化后:工具厚实,卡口设计,不易松动,贴近设备保护 ;风险点:工具安装过
程撞到探头;注意事项:轻拿轻放,对应的卡口要实现试装 。
(四)发电机无顶轴油盘轴工艺大修优化项目
优化前:需使用顶轴油配合电气拆卸发电机转子静叶片,GGR 顶轴油具备停运检修
条件较晚。
优化后:使用无顶轴油盘轴方案配合电气盘动发电机转子,尽早停止顶轴油具备
GGR01 检修条件;风险点:使用行车盘动转子,力矩过大,转速难控制;注意事项:使
用前抬升发电机转子,加入润滑油脂,减少摩擦力。
(五)发电机外部临时挡油板应用大修优化项目
优化前:需临时回装外油挡设备,吊装过程复杂,耗时较长。
优化后:加工铝制专用临时挡油板,拆装方便;风险点:垫片错位或有杂质,导致
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